為了配合公司搞好成本管理年的活動(dòng),化工工廠今年一直把節(jié)能降耗工作作為工作的重中之重,工廠采取多種措施深挖內(nèi)部潛力,使每一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)都最大限度地發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),將節(jié)能降耗工作落到實(shí)處。
為了把節(jié)能降耗工作做的有成效,年初工廠廠長(zhǎng)就在工廠會(huì)議上做了動(dòng)員,要求每一位員工牢固樹立節(jié)約意識(shí),保證不浪費(fèi)一切有價(jià)值的資源,通過挖潛增效,開拓新的利潤(rùn)源。工廠的油墨生產(chǎn)原來使用自來水降溫,水直接排入下水道,后來車間通過加接管道將水并入車間循環(huán)水系統(tǒng),使水得以循環(huán)使用。為了避開用電峰時(shí),工廠適時(shí)調(diào)整生產(chǎn)班次,把聚酯生產(chǎn)改為夜班投料,主要生產(chǎn)工序在夜班進(jìn)行,大大降低了用電費(fèi)用。VC生產(chǎn)使用蒸汽,工廠安排專人進(jìn)行維護(hù),用時(shí)打開不用時(shí)及時(shí)關(guān)閉,改變了以前全天打開的習(xí)慣,減少了蒸汽的使用量。
工廠不僅在能源節(jié)約上采取措施,還在降低消耗上費(fèi)盡心思。以前,各工廠用剩的廢溶劑,都當(dāng)作廢物處理掉,化工工廠把它們收集起來,利用閑置設(shè)備進(jìn)行蒸餾回收,回收后的溶劑用于各工廠清洗設(shè)備或打掃衛(wèi)生,有的還作為正常溶劑使用。通過廢舊溶劑的回收在很大程度上降低了溶劑的消耗,截止到目前已回收溶劑5噸多,價(jià)值4萬多元。溶劑的替代可以說是降低消耗最成功的地方,以前工廠使用的作為稀釋劑的溶劑價(jià)格較高,后來經(jīng)過技術(shù)人員的反復(fù)試驗(yàn)、調(diào)整配比,尋找到一種完全可以替代的溶劑作為稀釋劑使用,通過這種低價(jià)格溶劑的使用,可把每噸VC的成本降低。
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